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不断创新 成果丰硕 -------记湖北天门纺机公司工艺员:李成波

出处:天门纺机 发布时间:2016/7/15 15:49:51

1993年,二十出头的李成波从技校毕业,成为了湖北天门纺机加工车间的一名普通的铣工。


铣工的生活单调而忙碌,车间内机器轰鸣,粉尘弥漫,一天下来累得腰酸背痛。但李成波并没有被这样枯燥的工作磨灭梦想和激情。他一边努力学习技术,一边认真梳理、消化在学校所学到的机械知识。当时,他在日记中写下这样一句话来勉励自己:“纵然是做一粒沙子,也要做一粒闪光的沙子!”


2001年,天门纺机购进一台进口加工中心,李成波在众多一线工人中脱颖而出,被选为第一批参加培训的加工中心操作工,并顺利成为一名数控技术人员。2003年,对已过而立之年的李成波而言,也许是人生中最重要的一个转折点,历经十年磨砺的李成波正式成为了加工车间的一名工艺员。



对五面体加工中心大件加工进行工艺优化


身为工艺员的李成波开始了解工艺工作的重要性;搞工艺工作并非像有人说的,只是坐在办公室里画几张图纸那么简单。它是连接设计与生产两大部门的重要纽带,也是产品质量的保证。一个合格的工艺员,必须熟悉每一台加工设备的工作原理和加工精度、每一种加工工艺以及油漆、热处理、装配过程等。当现有加工手段无法满足图纸的技术要求时,还必须重新制定工艺路径或设计制造出行的工装、模具等。


为了熟悉各种工艺。李成波除了向工艺技术部门的“前辈”请教外,还深入一线,和每一位生产操作工人交朋友,虚心学习操作技术,了解每台设备的各项性能。十多年在生产一线的工作经历让李成波获益良多,他在同工人师傅交流时毫无障碍,大家都非常喜爱这个勤学好问、待人诚挚的工艺员。李成波在同许多工人接触时发现,由于长期加工某种零件,这些工人对产品工艺、工装夹具或多或少有一定的见解,有的甚至能提出不少改进意见。李成波都仔细聆听,用笔记本一一记录下来。正是这种勤勤恳恳和务实的工作作风,使得李成波明白:一个好的,成熟的工艺并非一蹴而就,而是需要反复验证,逐步完善。


伴随着天门纺机的发展,李成波逐渐成长为加工车间工艺部门的一名骨干。2010年,李成波被推选为加工工艺组组长,负责一些重大项目和设备的改造工作。


2011年,李成波完成了对车间一台双面铣的改造。公司原有一台1.5米双面铣床,由于使用年限过长,机床已经没有精度,而且机床内部各零件磨损厉害,特别是导轨和丝杆,在传动上已经没有精度和力量,公司原计划放弃这台机床,重新购进新的双面铣床,但李成波建议,将买双面铣的资金用来改进现有的这台双面铣?毕竟去买一台新的双面铣的价格肯定不低,如果改造的话,可以用多出来的资金进行拓展。公司领导采纳了他的建议并予以实施。经过改进,该机床的加工行程由原来的1.5米延长到三米,极大的拓展了双面铣的加工空间;原来一次只能加工一件零件,现在可装夹几件了,原来由于行程过短而无法加工的零件,现在也能轻松完成加工,效率大幅提高。


2012年,公司响应当地政府号召,计划兴建天门纺机工业园,实施“退城进园”战略,工业园加工车间的定置设计落到了李成波的身上。李成波接到任务后,深知其责任重大,丝毫不敢懈怠。他加班加点,奋战二十余天,数易其稿,终于完成了加工车间的定置图设计。在这期间他的胃病多次发作,疼的直冒冷汗,而他为了节省就医时间,只服几粒止疼丸,继续伏案工作。


2013年,公司加工分厂轴类车间数控车床由于使用年限过长,在加工轴类及盘类零件时无法保证尺寸精度,严重影响生产,经公司机修人员检测后,发现是液压夹紧装置出现了故障:因长期使用造成液压卡盘内压盘磨损过大,产生了间隙,在使用时导致零件加工的不同轴、跳动过大。公司原计划同机床供应商协商更换,但供应商只提供整体更换也就是机床液压夹紧部分全部更换,而不是只更换卡盘内压板。这样成本算下来估计每台机床需要将近两万元的改造费,如果要全部更换,起码得二十多万的改造费用。李成波在研究装置后,决定重新自主设计、制造。三个月后,数控车的工人用上了李成波改造好的液压夹紧装置,大家都对该装置赞不绝口,一致认为精度又回来了,加工工序更节省了。



李成波对立式加工中心进行工艺巡查


2014年,公司原有圈条盘底盘为δ2.0普板拉伸成型,普通材料特性因钢性不强,在潮湿的环境下容易生锈。公司领导研究决定将原来的δ2.0普板改成2.5不锈钢。鉴于不锈钢硬度高、弹性变形和内应力较大等原因,加大了加工成型工艺难度。工艺部决定由李成波牵头对原有的圈条盘底盘成型模进行改进。改进后:上模的尺寸(直径缩小1mm);退料板加工成外凸的球面;退料部分增加了三个筒状等高块,以便退料板与圈条盘平面硬接触变形。同时焊接及加工工艺也进行了改进,拉伸时将不锈钢圈条盘大平面拉伸成内凹0.5mm,焊接时采用工装压紧,底部垫薄板的方式来控制圈条盘大面平面度≤0.5mm,车削时通过减小装夹具间隙,缩小了径向和平面跳动误差。抛光后不锈钢圈条盘的跳动误差控制在径向跳动≤0.45mm,平面跳动≤0.60mm。


2015年,细纱机油管(φ4)原来未经处理,直接进行折弯,圆弧状等工艺均达不到设计要求。李成波对细纱机油管制作了校直专用工装及折弯工装。他利用机构上四组导轮,对油管进行有限挤压,使油管产生变形,最终使油管成直线状态。油管拉直后,必须按照图纸将油管折成型。细纱机油管有18根,每种的折弯都不一样,同时还要控制油管折弯的距离,圆弧的大小、角度,这样折弯有很大的难度。折弯工装用一个机构将18根油管全部考虑进去,控制好它们折弯圆弧大小、折弯长度、折弯方向。终于保证了油管在安装过程中每个锁紧点不偏移,每道折弯长度控制在设计范围内;折弯方向正确、圆弧一致,视觉美观。



李成波在对改进加工工艺后的产品零件进行精度检查


公司并条机上面的罗拉凳子、摇架座、压辊轴承座、一罗拉轴承座、二罗拉轴承座、三罗拉轴承座等零件之前在表面处理上都采油发兰工艺,发兰工艺缺点是表面镀层不均匀,防锈时间不长。棉纺厂潮湿的特殊环境更加重了生锈的概率。李成波提出了新的表面处理方法:“电泳”。电泳工艺分为阳极电泳和阴极电泳。若涂料粒子带负电,工件为阳极,涂料粒子在电场力作用下在工件沉积成膜称为阳极电泳;反之,若涂料粒子带正电,工件为阴极,涂料粒子在工件上沉积成膜称为阴极电泳。2015年4月14日,公司将D81并条机上面的罗拉凳子、摇架座、压辊轴承座、一罗拉轴承座、二罗拉轴承座、三罗拉轴承座7种共24个零件送到“孝感同兴镀铬厂”进行表面电泳处理,结果如下:外观好看。零件电泳处理后,表面色泽鲜亮,光泽度好;手感光滑,柔和,整体效果好于公司的发兰处理工艺。防锈时间长。据资料显示,零件电泳处理后,能接受1000小时的盐雾测试。3—5年内不涂防锈油,零件表面不会产生锈蚀。(目前国内外市场上汽车底梁、高、中档电机等零件表面都采用该处理工艺)。性价比高。轴是机器传动的核心,也是在加工车间对加工工艺要求较高的零件,外圆、端面、钻孔、攻丝等在车床上都能达到图纸及工艺要求。但在一根轴上需要加工四方或者六方时,不得不考虑铣床,这样延长了加工工序,而且在四方或者六方对轴的精度要求比较高时,铣床是很难做到的。2016年3月,李成波提出:在车床上直接将四方或六方车出来,这样既节约了加工工序,减少了装夹时间,而且还能保证产品的加工精度。他说干就干,短短几个月时间,该项目已基本完工。


加工车间作为公司最大的一个部门,工艺工作繁重复杂。对待工作,李成波总是一丝不苟,迎难而上。对年轻的工艺员,李成波总是鼓励他们多到生产现场走走,多和工人沟通,将所掌握的技术和丰富经验运用于生产实践中。


二十多年来,李成波将自己的青春,无私地奉献给了纺机企业,曾经多次获得公司“生产能手”“先进工作者”等光荣称号。他由于业绩突出,去年,他被公司提拔为工艺部副部长。


李成波用积极进取表达着对工艺事业的热爱,用默默坚守诠释着心中的“纺机梦”,铸就着“工业强国”的“中国梦"!(傅新绪  张立华/文  丁亮/图)


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