近年来,“用工荒”频频出现,劳工工资不断上涨,再加上宏观经济不景气,企业利润不断被压缩,特别是劳动密集型企业面临着前所未有的压力。
乐清的电子行业,大多是劳动密集型企业。如何化解不断上涨的成本压力?目前,乐清一些电子企业,通过自动化改造生产线,成功化解了这一难题,并使企业产能迅速提升。
员工减少近七成
产能未减反增
“一台自动化生产机器,能代替20多名工人。通过两年多的生产车间自动化改造,我们的员工人数从2009年末的1280人,下降到现在的420人,年产能相较改造前提升了20%。”自动化改造,让温州港源电子有限公司真真切切尝到了甜头。
港源自动化生产车间的管理员王祥发是这一巨大变化的见证者。2010年,王祥发刚到港源上班,从事的是轻触开关的检验工作,当时像他一样的检验工人就有40多人,一人一天检验的数量在6万只左右。去年初开始,车间经过自动化改造,一个人操作一台机器,一天能检验60万只,效率整整提高了9倍,现在做检验的员工只有10来人。
记者在该生产车间看到,不少零部件的加工已经全自动化生产。“这样一台自动编带机每天的生产量,以前需要20多个人生产,现在只需一个人操控机器就可以。目前这样的生产线,我们已经有8条,这一项就减少了员工160多人。”王祥发介绍。
目前,生产车间里还有一些半自动化的装配生产线。该公司总经办主任罗俊夫介绍,今年也将投入改造,目前正在研发,预计今年底,首台机械手将投入使用。机械手代替人工后,效率将提高一半,工人还能减少一半以上。
引进先进技术改造
设备成本省八成
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