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福建凤竹集团推行清洁生产取得良好经济效益

来源: 发布时间:2007年06月11日

  福建凤竹集团在推进针织漂染生产的用水、节能和污水回收利用方面做了大量的工作,使整个漂染过程尽可能做到了清洁、环保,取得了良好的经济效益和良好的社会效益。主要措施有:   l、纯棉产品前处理采用精练酶工艺,代替了常规的烧碱前处理工艺,它的优点在于:a、降低棉纱损耗,与常规烧碱前处理工艺相比可降低织物损耗10~15%;b、氧漂后的水洗次数比常规烧碱前处理工艺减少一次,减少用水15%;c.降低了废水中的COD值,经测定与常规烧碱前处理相比COD值可下降10%,减轻了污水处理的负担,降低了污水处理成本。   2、氧漂后的脱氧采用除氧酶生物脱氧,代替了传统的大苏打化学脱氧,由于除氧酶对染料的上染没有影响,因此脱氧后不必排水水洗可直接投入染料染色,这样又减少了一次水洗,节约用水15%,减少了污水的排放量。   3、活性染料染色采用代用碱代替纯碱作固色碱剂,将大量的纯碱用1/8~1/10的代用碱取代,一方面减轻了劳动强度及仓储占用,另一方面由于代用碱容易清洗,可以省略一次热水洗和酸中和,比传统纯碱固色工艺节约用水20%,工艺时间缩短10%,废水的COD值降低50%,大大降低了污水处理费用。   4、在设备选型上,公司斥巨资引进德国THEN公司的气雾染色设备,由于1:4超低浴比的染色技术,比传统染色机染色节约染料10%,助剂节约50%,蒸汽节约30%,吨布节约用水30%,废水COD含量减少20%以上。同时由于气雾染色设备的特殊结构,在染色过程中能不断地将织物吹开,更换折迭位置,消除折皱,因此染色产品布面平整无折皱,品质得到提升,是一般染机无法达到的良好的布面外观效果,采用该设备既节能降耗又提高了产品质量。

  来源:纺织服装周刊


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