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改进设备实现高回收、高利用

来源:印染在线 发布时间:2009年06月18日

近年来,随着能源紧张、水资源的紧缺,其在产品成本中所占比重不断增加。因此在近几年的设备改进过程中,在保证工艺稳定性,操作方便性,结构合理性的同时,更注重低能耗、高利用。1 水洗设备的智能化温控 印染机械中水洗设备主要由蒸洗箱和轧车组成,织物在水洗过程中的效果取决于水洗温度、洗涤时间、喷淋强力、振荡幅度等因素,其中水洗温度、洗涤时间的合理控制决定了产品的能耗和生产效率,传统的蒸洗箱加热是通过观察箱体上的金属温度计,及时调节管路上的截止阀,来实现对水温的控制。由于人为因素的影响,时常会出现蒸洗箱内温度过高甚至沸腾,既违犯工艺安全操作,危害车间的生产环境,又造成能源浪费。智能化温控技术的应用,晕将蒸洗箱的水加热系统实现智能化控制,操作人员只要将所需工艺温度设置在操作面板上即可,系统将自动对水洗箱的水温自动检测、调整。极大的改善了工作环境,还避免了能源的不必要浪费。2 打底机预烘室的温控改造 打底机的预烘室的结构形式较多,多以热风预烘为主,结构分横导和竖导两种形式,传统的加热方式为蒸汽通过管网直接进入烘室内散热器,在循环风机的带动下,达到烘室加热的目的。通常通过手动调节阀门,来调整烘室温度,此种方式问题较多,温度波动较大,除工艺条件难以保证外,过加热现象经常出现,难免造成能源的大量浪费,因此加强自控势在必行,其工作原理为:烘室温控表根据Ptl00热电阻检测到的温度来输出一个0-20mA的模拟信号,此信号加到汽动调节阀上以实现过程控制,此类型温度控制对烘室的温度控制更准确。在生产中收到很好的效果.避免了人为因素的影响,又节约了大量的能源。3 新型多级串联热交换器的使用 印染企业是耗汽、耗水大户,前处理机台经逐格倒流排出的废水温度达85-95℃,以往,该股废水直接排入下水道,不仅浪费了能源,而且还严重影响污水处理的正常运行。在循环经济理论的指导下,要让所有的原料和能源都在不断进行的经济

循环中得到最合理的利用,我们在退浆机、水洗机等机台的排水处安装了一种新型多级串联换热器,可将15℃的自来水通过热交换后温度上升至70℃以上,再适量加温便能满足生产的需要,与以前相比大大降低了整汽的用量,同时污水经换热器后温度下降到40℃题下,从而有效的利用废水的余热。该项改造,年节蒸汽约96万t,折合人民币1000多万元,是我公司清洁生产项目中最好的项目之一。4 热油炉烟气热能的利用 在国内,10t以上的锅炉均设有空预器和省煤器,以充分回收利用烟气的热能,而300万.400万大卡的热油炉则不配置省煤器,锅炉出烟温度一般在280—290℃之间,经空预器后仍在190℃左右,直接排放。为充分回收利用此部分热能,我们在空预器后加装一组自行研制的省煤器,使烟气温度由190℃下降至120℃,自来水经省煤器加温后由20℃提高到50-55℃,供往各车间的退浆机、丝光机、水洗机的后水洗部分。此项改造,年节约蒸汽8000t,折合人民币80万余元。烟气热能的回收利用,作为清洁生产的组成部分,成分体现了对自然环境的影响朝着尽可能小的方向发展。

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