4.4 结果分析
由图 4 可知,当用直径 = 80mm 的标准罗拉时,平均送经反馈值 = 1460.22mm /rack ,随着盘头外周长的逐渐减小,送经反馈波动如图所示。送经反馈偏差 =0.015% , 偏差小于 1% 。 HKS3 的送经反馈系统正常工作。
由以上数据可得送经反馈偏差与罗拉直径的关系。(图 6 ) 由图可知,在罗拉直径减小到 78.5 mm 的过程中,随罗拉直径的减小,送经反馈偏差增量恒定,两者呈线性关系。当罗拉直径从 78.5mm 减小到 77mm 的过程中,由图可知,随罗拉直径的变小反馈偏差增量逐渐减小。究其根源,可能是这个方面的原因:试验过程中,盘头外周长逐渐减小,盘头外径也逐步减小,加压弹簧的扭矩变小, 其沿加压罗拉垂直方向的切向力变小,罗拉对纱线表面的压力(图 1 所示)也减小,经轴表面纱线给罗拉向前的摩擦力 f (图 2 )减小,在盘头外周长从 1501mm 减小到 1239mm 的 过程中,盘头外径减小, f 减小。 f 大于阻力,罗拉没有打滑所以随罗拉直径减小,送经反馈偏差增量恒定。当盘头外周长减小到 1235mm 时, f 小于其阻力,罗拉打滑, 随罗拉直径减小,送经反馈增量减小。
有上述实验结果可得机上克重偏差与罗拉直径的关系,如图 7 所示。随罗拉直径的减小,克重偏差逐渐增大,但随罗拉直径的减小,克重偏差增量逐渐减小,初步分析其原因可能是由罗拉打滑引起。深层次原因还有待进一步研究。
有实验表明,送经反馈偏差会造成坯布横密增大,缩率增大、下机幅宽变大,影响了产品的后整理,并使最终的产品质量降低。所以,对于经编企业而言,保证送经反馈系统的稳定、精确,有助于提高经编产品质量。增强企业竞争力。所以我们对送经反馈误差影响因素的研究,有助于减少工艺计算误差 , 提高经编产品质量。
5 .结语
通过以上理论分析和所做试验结果可得到如下几点:
(1) 送经反馈偏差会引起机上克重偏差。(图 6 )同时引起坯布横密增大,缩率增大,下机幅宽变大,影响了布面效果,并最终使产品质量降低。应有效防止。
(2) 罗拉直径减小引起送经反馈偏差。(图 7 )盘头外径减小到一定程度时,引起罗拉打滑,亦造成送经反馈偏差。纱线的种类和加压弹簧都能对罗拉和纱线间的摩擦力产生影响,在一定的条件下会引起罗拉打滑,造成送经反馈偏差。
(3) 罗拉经磨损直径减小到一定的数值时,应及时更换,以防止由此原因而引起经编产品质量降低。
对于采用测速罗拉的送经机构,应每年检查其直径的变化并与出厂时的罗拉直径相比较,如有较大误差,应及时更换或修正送经反馈值。
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