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E80型精梳机低耗经济高效

来源:中国纺织报 发布时间:2014年01月02日
  三项技术值得商榷

  虽然E80精梳机在许多方面都具有独特的优势,但尚有一些技术问题值得商榷。这些问题主要表现在三个方面。第一,始梳点隔距偏大。E80型精梳机开始梳理时的锡林梳理隔距高达0.9毫米,随后又急剧缩小,最紧点的梳理隔距也仅有0.35毫米。偏大的梳理隔距区间约占整个锡林梳理区的20%左右,始梳点隔距偏大,不利于前区锡林齿片对须丛的穿刺、开松及整理,也不利于后区锡林针布的梳理、排除结杂及短绒。尤其是采用重定量棉卷工艺时,须丛不能完全被锡林齿片插入,部分须丛仍浮游在锡林针布表面,非常不利于纤维单根化。这方面有两项技术措施有待商讨。其一,根据E80型精梳机实际梳理隔距曲线的变化规律,适当增加前区齿条齿全高0.3毫米~0.4毫米,基本上可使精梳机梳理隔距控制在等隔距梳理状态。其二,在延迟锡林定位分度的同时优化分离结合机构联杆尺寸,也具有同等效果。

  第二,E80精梳机的锡林梳理区增加约45%,由钳板、锡林、分离罗拉、毛刷以及罩板箱体构成的空间被压缩,由液体流动时的连续原理:“液体的流速与截面积成反比”,可知:由于锡林高速度回转产生的气流负面层急剧增加,易造成精梳三角区流场工况负压状态的紊乱,可否考虑优化箱体各罩板、毛刷、后分离罗拉、罗拉清洁片的几何尺寸及相位关系,以改善棉网分离接合质量。

  第三,顶梳梳理作用的再认识。在高效能精梳机上机工艺中,立达公司极力推崇前进给棉工艺,而立达新型的RiQ-TOP自清洁顶梳的齿密度也仅为30齿/厘米。通过大的试验数据表明,在前进给棉工艺中,顶梳梳理可影响精梳落棉率高达48.7%,可与锡林梳理51.3%的落棉率排除率平分秋色。

  而在后退给棉工艺中,顶梳梳理影响精梳落棉率仅为25%,锡林梳理仍然占据主导地位,因此在前进给棉工艺中,顶梳梳理起到了极其重要的作用,适当增加顶梳齿密度,不仅可以增加对纤维的挤压,而且过滤作用也较为彻底,可以更有效地降低棉结、杂质及短绒,为进一步挖掘顶梳的梳理效能,可以考虑增加不同规格的顶梳齿密度,如35齿/厘米、38齿/厘米和41齿/厘米。<<上一页[1][2][3]
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