半成品‘浸轧增深剂~烘干,染色
处理浴配方(g/L)
DW一30120.0~50.0
NaOH(或NaZCO3)4.0~10.0
调节pH值至9.0~13.0织物浸轧增深剂后,烘干温度不宜过高,更不应进行焙烘。由于DW一301的反应性很强,在低温情况下烘干,便可以完成接枝改性,高温焙烘对增深剂有破坏作用。由于增深剂解决了得色深度的问题,因而对采用轧焙工艺的厂家可以采用轧蒸工艺.增深处理也可以在纳夫妥染料染色的打底机上完成。由于织物经增深处理后,染料遮盖性提高,涤棉织物中、浅色的染色,可以采用一种活性染料染色.增深剂也可以用在冷轧堆工艺上。它不仅可以节约染料,而且还可以缩短冷堆时间,提高产量。
五、经济效益分析很多厂家的实际应用表明,就浸染而言,每染一吨染物可节约300一2800元不等;而用活性染料替代士林和纳夫妥染料则节支效益更显著,每染一吨布可节约3000一5500元。轧染的节约有两种意义,首先若染料的原用量是70.09/L,现一般用20.0一35.09/L便可以达到原用量的深度。另外,轧染轧槽剩余的染料一般不能回收利用,原放去的是70.09/L的染液,而现在放去的则是25·o一35.09/L的染液。就用活性翠蓝KN一G轧染而言,现用量36.09/L的深度,常规100.09/L亦达不到,就节约一半而言,每米布可节约0.23元,若在轧染上用活性染料替代士林染料染色,其节支则更显著,每米布可节约。.59元左右。
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